得失集丨#2发电机检修以预防性试验为抓手消除重大隐患
2025-11-27一、背景介绍
2025年,公司启动#2机组A级检修工作。#2发电机抽转子大修作为电气专业核心项目,聚焦设备内部状态全面评估与潜在缺陷排查,以预防性试验为关键抓手,系统开展定子铁芯故障检测、手包绝缘电位外移测试、冷却水管水压试验等多项核心试验,精准识别出定子铁芯松动、冷却水管渗漏及手包绝缘不合格等重大隐蔽性、结构性缺陷。经业主、厂家、技术监督及检修单位多方协同攻关,所有问题均得到有效处理,试验复测全部合格,设备恢复至良好运行状态,既实现“应修必修、修必修好”的检修目标,又在预防性试验的实践应用中积累了宝贵经验,为后续检修工作提供了重要参考。
二、基本情况
1.定子铁芯松动问题及处理
问题发现:在#2发电机定子铁芯故障检测(低励磁)试验中,发现从励端向汽端轴向1.5米到2.5米处,周向约70个检测点的故障电流超出标准值(±100mA),现场实测值普遍在160mA-180mA之间,最大值达230mA,表明该区域铁芯存在松动,可能导致涡流损耗增加、局部过热甚至绝缘损伤。
原因分析:初步判断为发电机长期深度调峰运行,定子内部温度变化快,波动大,启停机振动等导致硅钢片间压紧力下降,局部区域出现微动磨损,形成气隙,影响磁路均匀性。
处理措施:厂家技术人员对定子铁芯硅钢片松紧度进行全面检查,重点在励端向汽端1米深度范围内进行补偿加固,共补偿硅钢片101片。补偿后使用专用工具测量紧力,所有片均达到50N·m的设计要求,使用定子铁芯故障检测(高励磁)试验复测,试验过程中,不同阶段用红外线热成像仪测量#2发电机定子铁芯各部位温度,未发现发红、过热等异常现象,定子铁芯硅钢片温差为4.1K,温升为7.8K(试验标准要求:试验温差小于15K,温升小于25K,为合格)。
启示:低励磁试验作为非破坏性检测手段,对早期发现铁芯松动具有极高的灵敏度和诊断价值,应纳入A修标准试验项目。9
2.定子冷却水管手包绝缘缺陷处理
问题发现:发电机定子励磁端部#29定子冷却水管手包绝缘电位外移测试不合格,泄漏电流高达196μA(标准要求新手包绝缘泄漏电流≤10μA),存在绝缘劣化风险。
原因分析:上海发电机厂专家现场检查发现,接头处存在渗水现象,导致绝缘受潮、性能下降。
处理措施:拆除原手包绝缘,更换密封垫片,重新进行绝缘包扎与固化处理。第二次试验结果显示:外移电压25V,泄漏电流降至8.9μA,满足预防性试验要求。
启示:手包绝缘质量受施工工艺、材料老化及密封性多重影响,必须结合电位外移测试与泄漏电流双重判据综合评估,强化过程监督与厂家质量追溯。
2.定子线圈冷却水管水压泄漏处理
问题发现:在0.3MPa压力下持续30分钟的空水冷水箱水压试验中,第一组上、第一组下及第八组下各有一根冷却水管出现渗漏。
处理措施:采用尼龙棒对渗漏水管两侧端部进行封堵,隔离故障管路,避免影响整体冷却系统运行。重新试验后无渗漏,系统密封性恢复。
后续建议:日常停机时,进入发电机出线小室内,查看冷却水管路下部是否有漏水痕迹;每次发电机大修时,对所有冷却水管路开展预防性水压试验,进一步评估其余冷却水管壁厚及腐蚀状况,制定周期性更换计划,防止类似问题重复发生。
三、得失分析:以合理安排预防性试验为核心,实现隐患精准治理
(一)“得”——预防性试验体系的有效性得到充分验证
1.试验体系科学高效,缺陷识别精准性突出。严格遵循《电力设备预防性试验规程》,针对性设置低励磁试验、电位外移测试、水压试验等关键项目,成功捕捉到运行中难以察觉的结构性缺陷。其中低励磁试验作为定子铁芯健康“听诊器”,灵敏发现铁芯松动问题,避免局部过热、绝缘损伤等严重事故;水压试验与绝缘测试则精准定位水管渗漏、手包绝缘劣化等隐患,为靶向治理提供明确方向。
2.检试联动闭环管控,问题处置专业性显著。发现缺陷后迅速启动“业主+监理+制造厂+电科院”协同机制,联合分析原因、制定方案,实施过程全程受控,处理结果经复测验证合格,形成“检测—诊断—处理—验证”完整闭环,充分体现检修管理的专业性。
3.技术经验融合应用,决策质量兼顾安全与经济。在定子铁芯补偿加固过程中,既以试验数据为客观依据,又结合厂家技术经验优化补偿位置与数量,确保缺陷彻底消除的同时避免过度检修,实现安全保障与成本控制的平衡。
(二)“失”——预防性试验组织与执行存在短板
1.试验时机衔接不合理,检修效率受影响。部分关键试验(如水压试验)安排在抽转子后进行,未能提前至解体前开展,错失早期识别问题、优化检修策略的机会,增加了后续工序调整的复杂度。
2.数据分析深度不足,智能诊断能力薄弱。对低励磁试验中70个超标检测点的空间分布规律研究不深入,未及时建立与振动模态、磁极位置的关联模型,依赖传统经验判断,未能充分挖掘数据背后的故障关联信息,制约了缺陷预警与诊断的智能化水平。
3.资源统筹规划欠缺,试验质量难以保障。多项核心试验集中于抽转子后的短时间内密集开展,导致试验设备、专业人员、时间窗口等资源高度紧张,操作流程简化风险增加,影响试验结果的精准性与可靠性。
四、工作启示
1.强化试验顶层设计,筑牢精准防控基础。将本次发现的铁芯松动、水管渗漏、手包绝缘不合格等典型缺陷纳入设备台账,作为后续A修试验重点监控项;修订检修试验“四措两案”,明确低励磁试验等关键项目为A修必做内容,细化合格标准与复测流程,确保试验体系规范化。
2.优化试验管理机制,提升全流程管控效能。推行“试验先行、缺陷导向”检修策略,将关键试验节点前移至解体前,提前预判问题;实施试验节点责任制,专人负责组织、监督与报告,同时提前统筹资源配置,预留充足试验窗口期,避免资源冲突影响质量。(胡金)

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