得失集丨输煤桥抓制动系统能量回馈改造创新实践

2025-12-16   

一、背景介绍

在公司输煤系统中,7台桥式抓斗起重机(#1、#2煤场4台,一期煤泥系统1台,二期煤泥系统2台)是输煤核心设备。长期以来,其变频器制动系统采用传统电阻耗能模式,存在两大突出问题:

1.能源浪费严重:桥抓在减速过程中,电机进入再生制动状态,机械能转化为电能回馈至变频器直流母线。传统模式下,这部分电能通过制动电阻转化为热能直接耗散。

2.设备安全风险高:再生电能导致直流母线电压骤升,最高可达700-800V(正常运行电压为540V),长期高电压冲击使变频器内部电容、IGBT模块等元件老化加速,故障频次逐年增加,直接影响输煤系统稳定性。

面对这一现状,班组结合日常运维经验,提出“将耗散能量转化为可利用电能”的改造思路,自主设计了能量回馈装置替代方案,旨在通过技术创新破解能源浪费与设备安全的双重难题。

二、基本情况

(一)创新点:小改动实现大突破

本改造方案聚焦“低成本、易实施、高可靠”三大目标,核心创新点体现在三个方面:

1.技术路径创新:摒弃传统电阻耗能模式,采用正弦波能量回馈装置,将直流母线的再生电能逆变为与电网同频同相的交流电,直接回馈至厂用电网。装置通过DC+、DC-端子与变频器直流侧连接,输出端与变频器输入线并联,无需改变原有电网结构,实现“即插即用”式改造。

2.参数优化创新:针对桥抓运行特点,精准设置关键参数——将装置动作电压设定为645V(高于正常工作电压但低于故障阈值),过电压保护阀值设为800V,确保在有效回收电能的同时,避免电压超限损伤设备。控制模式采用“自动跟随”,无需人工干预即可适配不同工况下的能量回馈需求。

3.实施方式创新:采用“单台试点、批量推广”的渐进式改造策略,先以#21煤泥桥抓为试验对象,验证方案可行性后再全面铺开。改造过程中,通过“拍照记录线号+对照接线”的方法,确保接线准确性,单台设备改造仅需3天(拆除1天、安装1天、调试1天),不影响整体输煤系统运行。

(二)实施步骤:从方案到落地的全流程实践

1.前期准备阶段。

技术调研:输煤区域设备主人查阅变频器手册,对比不同品牌能量回馈装置的适配性,最终选定与现有变频器兼容的正弦波装置。

方案设计:绘制详细改造前后桥抓提升、开闭、大车的原理图,明确装置安装位置、电缆走向及参数设置标准。

试点验证:选取#21煤泥桥抓开展首台改造,重点测试装置在提升、开闭、大车三个机构的运行稳定性,通过2个月试运行收集能量回馈数据,优化参数设置。

2.全面实施阶段。

设备拆除:按“逐一改造,先停役、后拆线”原则,拆除桥抓的制动单元及电阻,拆除前通过拍照记录电缆线号,确保后续接线无误。

装置安装:将正弦波能量回馈装置垂直固定(误差≤1.5mm/m),完成DC+、DC-端子与变频器直流侧连接,输出端与变频器输入线并联,故障信号线接入原有保护回路。

参数配置:通过装置控制面板设置动作电压(645V)、保护阀值(800V)等参数,采用厂家默认值作为基础,结合不同桥抓负载特点微调响应速度。

调试投运:每台设备安装完成后,先进行空载试验(验证电压匹配性),再带载试运行(测试能量回馈效果),由点检员现场确认无误后正式投运。

(三)安全保障措施

1.作业规范:严格执行工作票制度,填写安全风险预控卡,作业前完成安全技术交底,明确“禁止误碰运行设备”“工具绝缘包裹”等专项要求。

2.质量控制:所有接线端子必须压接接线鼻,采用专用工具压制;二次线走线整齐,避免与高压线缆交叉;调试时全程监测母线电压,防止过电压冲击。

(四)预期效益:小投入带来大回报

1.经济效益显著。直接节电收益:根据#21桥抓试点数据,单台桥抓日均回馈电能158度,7台设备全年可回馈电量达158度/天×7台×365天≈40.2万度。设备维护成本降低:改造后直流母线电压稳定在645V以下,变频器元件老化速度减缓,预计每年减少故障3—4次,节省维修费用约8万元(单台变频器成本约2.6万)。

2.安全与管理效益。提升系统可靠性:消除过电压导致的变频器故障风险,减少因设备故障造成的输煤中断,保障机组燃煤供应稳定。激发创新活力:通过一线员工自主设计、实施技改,形成了“发现问题-解决问题-创造价值”的良性循环,为其他设备优化提供了可复制的经验。

3.推广价值。该方案无需改变原有设备主体结构,改造过程简单易行,特别适用于工业领域中存在频繁启停、制动的起重设备。目前,#21桥抓改造后已稳定运行两个多月,提升机构回馈电量达10864.5度,验证了方案的可行性与经济性,具备在同类企业推广应用的价值。

三、工作启示

输煤桥抓制动系统能量回馈改造,是员工立足岗位、自主创新的生动实践。通过将“废热”转化为“电能”的小改动,不仅解决了传统制动模式的能源浪费与安全隐患问题,更以“小投入、大效益”的特点,诠释了“小发明、小革新”在降本增效中的大作用。未来,团队将持续跟踪改造效果,进一步优化参数设置,让节能效益最大化,为企业高质量发展贡献一线智慧。(范文美、李云贵)

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来源:
作者: 汤泥
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2026/02/02 10:56:40