得失集丨锅炉冷渣器捅渣处冷却风加装创新技改显成效
2025-12-09一、背景介绍
#1、#2 炉冷渣器为锅炉排渣关键设备,前期加装防尘罩解决灰渣外逸问题后,形成“热量封闭”效应,捅渣处温度异常升高,导致两大问题:一是作业环境恶劣。人员连续作业仅5—6分钟,需外出降温,劳动强度大且存在高温中暑风险。二是机组运行受影响。捅渣中断致排渣效率下降,易引发冷渣器堵塞,威胁机组稳定。现场团队提出“捅渣处加装定向冷却风”改造思路,以低成本破解现场问题,兼顾环保、安全与机组运行。
二、基本情况
(一)创新点:精准优化,兼顾效果与节能
本改造方案以“改善作业环境、保障机组稳定、降低能耗成本”为核心目标,创新点集中体现在以下三方面:
1.气源选择创新。突破单一气源思维,根据试运效果动态优化气源。首次在#1炉试点时采用压缩空气接引,验证冷却风方案有效性;后续为降低能耗,在#2炉实施时改为从锅炉系统原有一次风冷风接引,无需额外消耗电能制备,显著减少厂用电消耗,实现“降温”与“节能”的双重目标。
2.冷却效率优化创新。针对单根风管冷却范围有限、降温不充分的问题,将每台冷渣器的冷却风管从1根增加为2根,扩大了冷却风覆盖面积,确保作业人员周围形成稳定的低温区域,降温效果提升50%以上。
3.实施模式创新。采用“试点验证+优化推广”的实施策略,先以#1炉为试点,通过1个月试运收集降温效果、作业时长、能耗数据,明确优化方向后再应用于#2炉,避免盲目改造导致的资源浪费或效果不达预期,同时改造过程仅需在设备停运间隙进行,不影响冷渣器正常排渣与机组运行。
(二)实施步骤:从方案到落地的全流程管控
1.前期准备阶段
1.1方案论证。对比“加装轴流风机”“扩大防尘罩通风口”“加装冷却风”三种降温方案——轴流风机易导致灰渣二次扩散,扩大通风口会削弱防尘效果,最终确定“定向冷却风”方案为最优。
1.2技术设计。明确气源接口、风管走向(沿冷渣器外壁敷设,避免与运动部件干涉)、出风口角度(斜向捅渣作业区域,风速控制在3-5m/s),并绘制详细安装图纸。
1.3试点准备。针对#1炉选取压缩空气接口(靠近捅渣处,压力稳定在0.6MPa),采购适配的镀锌风管(直径50mm)、手动阀门(便于作业人员按需开启)及固定支架。
2.试点与优化阶段(#1炉)
2.1安装实施。拆除冷渣器捅渣处附近的防尘罩临时固定件,敷设1根冷却风管,一端连接压缩空气接口(加装压力表监控压力),另一端延伸至捅渣作业平台上方30cm处,调整出风口角度后用支架固定,单日即可完成安装。
2.2试运行与数据收集。开启冷却风进行捅渣作业测试,记录作业人员连续作业时长(从5—6分钟延长至20分钟以上)、捅渣处温度(从65℃降至40℃以下),同时统计压缩空气消耗量,为后续气源优化提供数据支撑。
2.3问题分析。试运中发现压缩空气需持续消耗电能制备,长期运行存在能耗成本,且单管冷却范围仍有局限,据此确定“更换气源+增加风管”的优化方向。
3.全面推广阶段(#2炉及#1炉优化)
3.1气源改造。在#1、#2炉将冷却风气源从压缩空气改为锅炉冷一次风,在冷一次风母管上开孔加装专用接口(安装止回阀,防止灰渣倒灌),确保风源压力稳定且无额外能耗。
3.2双管安装。在#2炉冷渣器安装2根冷却风管,分别对应捅渣作业的两个主要操作位置。
3.3调试投运。每台炉安装完成后,进行空载试风(检查风管是否漏风、阀门是否灵活),再结合捅渣作业进行带载测试,确认降温效果达标后正式投运。
(三)安全保障措施
1.作业安全。严格执行设备停役制度,作业前断开相关气源阀门并挂牌警示;风管安装时使用绝缘工具,避免触碰冷渣器高温部件,防止工具过热或人员烫伤。
2.质量管控。风管接口采用法兰连接并加装密封垫,防止漏风;支架固定牢固,避免风管因振动脱落。
(四)预期效益:小投入实现多维度价值
能耗成本降低。#2炉及#1炉优化后采用一次风,替代原#1炉试点的压缩空气,按压缩空气制备电耗0.1kWh/m³、日均耗气量50m³计算,2台炉全年可节省电能50×0.1×365×2=3650度,间接降低厂用电成本约2920元(按工业电价0.8元/度计)。
作业环境改善。捅渣处温度稳定控制在40℃以下,作业人员单次连续作业时长从5—6分钟延长至30分钟以上,无需频繁往返降温,劳动强度大幅降低,彻底消除高温中暑风险。
机组稳定性提升。捅渣作业不再中断,冷渣器排渣效率恢复正常,避免了因灰渣堆积导致的冷渣器堵塞、锅炉床温异常等问题,保障了#1、#2炉机组连续稳定运行,减少非计划停机损失。
(五)推广价值
该方案具有“成本低、易实施、效果好”的特点:改造仅需风管、阀门等简单部件,单台炉改造成本不足3000元;安装过程无需改变冷渣器主体结构,可在同类带防尘罩的冷渣器系统中快速复制。目前#1、#2炉改造后已稳定运行3个月,作业人员反馈良好,机组未因冷渣器问题出现异常,具备在行业内同类企业推广应用的价值。
三、工作启示
#1、#2炉冷渣器捅渣处冷却风加装改造,是现场团队立足实际问题、自主创新的典型实践。通过“试点验证-动态优化”的思路,以极小的投入解决了防尘罩带来的高温难题,既改善了作业人员的工作环境、保障了人身安全,又降低了能耗与维护成本、稳定了机组运行。
未来,团队将持续跟踪冷却风系统的运行状态,计划进一步优化出风口角度与风量调节方式(如加装自动温控阀门,根据捅渣处温度自动启停冷却风),实现“按需降温”,让节能与降温效果最大化,为企业高质量发展贡献一线技术智慧。(姜波、董凤婷、杨明波)

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