得失集丨#2汽轮机热控测点检修得与失
2025-12-18一、背景介绍
汽轮机组是高速旋转的大型设备,其转动部分与静止部分之间的间隙非常小,在机组启动、运行和停机的过程中,动静部分的相对膨胀、收缩量较大。如果发生动静部分摩擦、碰击,就有可能造成汽轮机的轴封磨损、叶片断裂,甚至整机损坏的事故。此外,当汽轮机调速系统故障,以及主轴发生弯曲时,机组会产生超速和过大的振动。
二、基本情况
2025年度#2机组A级检修期间,热控专业顺利完成了汽轮机系统相关测点的检修与校验工作。在整个检修过程中,严格执行检修规程与质量标准,对测点、传感器及接线回路进行了全面检查与测试,确保测点回路的准确性与可靠性。但随着#2机组启动并逐步投入运行,部分问题在运行中逐渐暴露。主要表现在以下几个典型案例:
案例一:#2机GV2伺服阀信号线虚接
#2机组启动时机组DEH系统改造部分均正常,2025年09月26日凌晨,运行人员监盘时发现#2机GV2左侧伺服卡发出报警,随即电话通知热控值班人员进行检查,热控人员在电子设备间查询到伺服卡故障代码为1001(输出1断路)故障,就地设备检查未发现异常情况,经咨询厂家后在电子设备间对卡件故障进行复位,故障消失,约2小时后,卡件再次故障报警,热控班立即组织人员再次到现场核实情况,检查接线端子时发现有一根伺服阀接线未完全插入接线端子内,值班人员接到电话通知首次到现场检查时并未注意到,经过专业讨论分析,锁定故障原因为接线松动导致卡件传输信号中断,但处理接线时需隔绝调门油路,防止作业过程中信号跳变导致阀门动作,经逐级上报申请同意后,办理工作票隔绝该调门的油路,将接线重新进行紧固,故障消失,伺服卡恢复正常运行状态。
案例二:高中压缸温度测点信号接线错误
#2机组温度测量系统在机组A级检修中开展,检修结束机组启动过程中,通过运行参数观察发现,#2机组高压缸内金属温度(上半)与高中压缸温调节阀端温度测点数值不符合逻辑,正常运行时,高压缸内金属温度(上半)温度应大于高中压缸调节阀端温度测点,而DCS画面显示却远低于高中压缸调节阀端温度测点,后经部门安排,在专业专工及班组长组织下,检查两支温度元件测量的阻值电压值均正常,随即专业安排班组进行接线核对,核对接线后发现:两支温度元件KKS编码与接线线号KKS编码不符,查看拆线时的记录无异常,说明在检修作业恢复测点的过程中,作业人员未仔细核对设备编号,在未确认的情况下进行回装接线,导致两支温度信号线接反,在汇报情况后调换更改接线,温度显示正常〔高压缸内金属温度(上半)温度大于高中压缸温调节阀端温度测点〕。
针对#2机组汽轮机检修后发生的几起测点异常问题,热控专业从质量管控、流程管理、人员意识三方面入手,结合具体案例进行总结,分析出具体原因,主要有以下三点:
1.人员责任意识不足:检修作业中存在“重进度、轻细节”的倾向,对接线是否紧固、标识是否对应等基础环节缺乏足够重视,存在“简单操作不会出错”的侥幸心理。
2.作业流程执行不到位:未严格落实“接线-核对-复查”的作业流程,比如案例一中接线后未轻扯信号线核实是否紧固,导致故障未被及时发现,增加设备异常的风险,案例二中接线后未再次核对KKS码,未进行测点复查,以至于埋下隐患。
3.质量管控机制缺失:缺乏有效的过程监督与事后核查,案例一中在发现问题进行检查的时候,热控人员在发生故障后检查不细致,对于肉眼可见的问题没有在第一时间发现,导致设备故障时间较长,风险增高,案例二中作业完成后项目负责人未进行复核,依赖检修人员自我检查,导致设备隐患未被及时发现。
针对性改进措施:
1.规范接线作业标准,明确接线操作规范及要求,端子接线需确保导线插入深度达标,螺丝紧固力矩符合要求,接线后轻轻拉扯导线确认无松动。推行 “标识核对”制度,接线前必须核对设备KKS编码、线号KKS编码、图纸标识三者一致,核对人需在作业记录上签字确认,避免接反、接错。
2.强化人员培训与责任落实,开展专项安全质量培训,以两起故障为典型案例,组织全体热控检修人员进行学习,分析故障危害与根源,强化“细节决定安全”的责任意识。
3.完善质量管控体系,建立“三级复核”机制,即:作业人员自查→项目负责人员复核→专工抽查,每一级复核均需对照图纸、标识进行逐一核对,留存复核记录。引入技术辅助手段,对关键测点(如伺服阀信号、温度测点)可采用标签打印机打印清晰、耐磨的 KKS 码标签,粘贴于元件、接线头处,便于核对,减少视觉误差。
4.长效保障机制:定期开展质量回头看工作,利用每次机组临停为契机,组织开展热控测点接线质量专项检查,重点抽查重要设备及带保连锁护的测点,发现问题及时整改,形成“检查-整改-提升”的良性循环。
三、工作启示
以上两起案例中暴露出热控专业检修作业中细节把控不到位、责任落实不严格、质量管控有漏洞等问题。热控专业需以此次事件为契机,正视不足、举一反三,通过规范作业标准、强化人员责任、完善管控机制,从根本上杜绝接线虚接、接错等同类故障的发生。相关责任人员需深刻汲取教训,切实强化责任意识、全局思维,充分认识工作任务执行的严肃性,确保将每一项要求落到实处。要加强风险预判与过程监督,坚持过程管控与结果导向并重,严防因接线松动等类似可以避免的问题对机组运行造成影响,为机组安全稳定运行夯实热控专业基础。(袁章力、张云昊)

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