公司发电运行部多措并举实现机组低负荷下NOx稳定达标排放
2025-11-11随着电网对新能源消纳需求的不断提升,公司发电机组近期频繁进入深度调峰运行模式,机组负荷波动大、低负荷运行时间延长,给锅炉燃烧稳定性和环保排放控制带来了前所未有的挑战。尤其在负荷低至110MW左右时,炉膛温度下降、燃烧不充分,导致氮氧化物(NOx)生成波动剧烈,已经多次出现小时均值超过超低排放标准的情况,环保压力陡增。
面对严峻形势,发电运行部主动作为、迎难而上,以“保安全、稳燃烧、控排放”为目标,组织运行各值技术骨干开展专题研讨,深入分析深度调峰工况下锅炉燃烧特性,积极探索低负荷条件下NOx排放控制的有效路径,通过一系列精准举措,成功实现#1、#2机组在深度调峰期间NOx排放稳定控制在超低排放标准以内,取得了显著成效。
目前,深度调峰已成为当前电力系统运行的新常态,当机组负荷降至110MW时,锅炉热负荷大幅降低,炉膛温度下降,燃烧稳定性变差,低氧燃烧环境下NOx生成机理复杂,传统调整手段难以有效应对。同时,由于脱硝系统入口烟温降低,催化剂活性下降,进一步加大了NOx控制难度。如何在保障机组安全稳定运行的前提下,实现环保达标,成为运行团队亟需破解的难题。
为攻克这一技术瓶颈,发电运行部迅速行动,组织运行各值值长、主值及技术骨干召开“深度调峰期间锅炉燃烧优化专题交流会”,围绕配风方式、主汽压力控制、氧量控制、二次风配比等关键参数展开深入讨论,梳理以往运行经验,提炼有效调整策略。与此同时,部门负责人带头深入一线,联合专业专工多次开展“跟班蹲点”式调研,实地观察不同负荷、不同煤种、不同运行方式下的燃烧状况和NOx排放趋势,收集第一手运行数据,分析燃烧调整对环保参数的影响规律,力求“对症下药”。
在充分调研和论证的基础上,发电运行部编制并下发相应的锅炉燃烧调整技术规定及注意事项,明确低负荷工况下的操作标准和控制要点,运行各值严格执行调整要求,强化过程控制与精细化操作。在多次#1、#2机组调峰至110MW的极端工况下,NOx排放浓度均稳定控制在超低排放标准(≤50mg/Nm³)以内,未再发生超标现象,机组环保绩效持续向好。
下一步,发电运行部将持续动态优化调整策略,探索建立“负荷-燃烧-排放”联动控制模型,用智慧与汗水守护着每一方蓝天,为公司打赢深度调峰“攻坚战”贡献坚实力量。(供稿:陆正宇)

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